• Saltar al contenido principal
  • Skip to header right navigation
  • Skip to site footer
MES Automation

MES Automation

Soluciones para la Automatización Industrial

  • Inicio
  • Nosotros
    • Certificaciones & AWARDS
    • Carreras
  • Soluciones
    • Analisis Predictivo
    • Consultoría de sistemas de manufactura
    • Digitalización de procesos industriales
    • Hi-Tech Manufacturing
    • HMI / SCADA
    • Industria 4.0
    • Integración con sistemas empresariales
    • Sistema ANDON
    • Sistemas BATCH
    • Sistemas de ejecución de Manufactura (MES)
    • Hardware Industrial
    • BarTender Silver Reseller
  • Industrias
    • Automotriz
    • Alimentos y Bebidas
    • Bienes de Consumo
    • Ciencias de la Vida
    • Aguas y Residuales
  • Partners
  • Casos de Exito
  • Recursos
    • Canal de Videos
  • Blog
  • Contáctanos

Programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP: CASO FEMSA LEÓN

agosto 1, 2024 by Mesautomation.Mk

Caso de Éxito

Programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP

Caso FEMSA León

En la planta de Coca Cola FEMSA en León, la operación del sistema de limpieza CIP (Clean-in-Place) se gestionaba desde una computadora principal. El operador debía identificar el producto procesado en cada tanque para seleccionar el tipo de limpieza adecuado.

Además, el proceso de limpieza seguía una serie de pasos predefinidos, realizados en una secuencia programada con tiempos específicos para cada etapa.

Antes de iniciar la secuencia de limpieza, era importante asegurarse de que parámetros como la temperatura y los niveles de agua estuvieran dentro de los rangos permitidos.

El proceso de limpieza comenzaba con la selección del tipo de limpieza a realizar. Luego, se seleccionaba el tanque a limpiar. Finalmente, se ejecutaba la secuencia de limpieza, donde cada paso tenía un tiempo de ejecución preestablecido.

Aunque las secuencias de limpieza estaban programadas para recircular y almacenar el agua cuando la concentración de contaminantes estaba dentro de los parámetros aceptables, no existía un indicador en tiempo real para confirmar esta condición.

Esto suponía un grave inconveniente para la eficiencia en el uso del agua y la fiabilidad del proceso de limpieza. Por ello, FEMSA recurrió a MES Automation para encontrar la solución óptima a sus problemas, mediante la programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP.

PRESENTACIÓN PDF
Programación de PLC

PROBLEMAS Y NECESIDADES

La eficiencia del sistema de limpieza CIP (Clean-in-Place) es esencial para mantener la producción en óptimas condiciones en la planta de Coca Cola FEMSA. Como ya mencionamos, este sistema se gestiona desde una computadora principal, donde el operador selecciona el tipo de limpieza adecuado para cada tanque, siguiendo una secuencia predefinida con tiempos específicos.

Sin embargo, se identificaron varios problemas urgentes que afectaban la eficiencia y la confiabilidad del proceso. Desde la obsolescencia de los controladores y el software hasta la falta de indicadores en tiempo real para verificar la concentración de contaminantes, estos inconvenientes ponían en relieve la necesidad de actualizar y mejorar el sistema para optimizar la recuperación de agua y modernizar el control del proceso mediante la automatización de PLC para limpieza CIP.

  • Falta de secuencia de recuperación de agua: El sistema automático de limpieza no incluía una secuencia para la recuperación de agua, lo que significaba que no se optimiza el uso de la misma en el proceso.
  • Obsolescencia del PLC: El sistema de control utilizaba un controlador obsoleto PLC SCL 50/5 1747 de Allen Bradley y contaba con 15 módulos de entrada/salida (E/S). De estos módulos, 4 eran entradas digitales, 3 entradas analógicas y 8 salidas de relé. Este equipo era bastante antiguo y no había actualizaciones disponibles.
  • Software anticuado del PLC: El software empleado por el PLC era RSLogix 500, versión 9.00.00, cuya función era controlar la apertura y cierre de electroválvulas, el accionamiento de bombas y la recepción de información de sensores de nivel, conductividad y temperatura. Este software también estaba desactualizado y sin soporte técnico.
  • Programación del ciclo de limpieza: El ciclo de limpieza se programaba desde el RSView32 en una computadora ubicada junto al gabinete del PLC principal. Funcionaba mediante temporizadores que seguían la secuencia elegida. Este método requería el uso de la misma aplicación y versión para lograr la recuperación de agua.
  • Software HMI obsoleto: El software HMI (Interfaz Hombre-Máquina) utilizado para la visualización de las variables del CIP era RSView32, versión 7.60.00. Este software arrancaba automáticamente al encender la computadora y permitía seleccionar la rutina del proceso, los equipos involucrados en el lavado y los parámetros necesarios. La versión era antigua y no contaba con soporte para cambios o actualizaciones.
Programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP

RAZONES

MES Automation cuenta con amplia experiencia en la implementación de sistemas de automatización y control industrial. Su avanzado conocimiento técnico en programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP, actualización de controladores PLC y en la integración de tecnologías modernas, les posicionó como el socio ideal para hacer frente a los problemas de obsolescencia en los equipos y software de FEMSA.

Además, MES Automation se erigió como el socio ideal al contar con otras fuertes capacidades como:

tecnologia icon

Soluciones personalizadas

La automatización de PLC para limpieza CIP de MES Automation podía adaptarse a las necesidades específicas de la planta de FEMSA. Esto incluía la capacidad de diseñar e implementar una secuencia de recuperación de agua dentro del sistema CIP, esencial para mejorar la eficiencia del uso del agua y reducir costos operativos.

estandarizacion icon

Innovación y actualización tecnológica

La empresa tenía acceso a las últimas tecnologías y herramientas de software, como FactoryTalk RSView 32 y sensores avanzados de conductividad. Su experiencia en innovación aseguraba que las soluciones propuestas no solo resolverían los problemas actuales, sino que también prepararían el sistema para futuras necesidades y expansiones.

analisis icon

Optimización de recursos hídricos

Una de las principales razones fue la capacidad de MES Automation para implementar la recuperación de los últimos enjuagues del CIP con ozono, permitiendo que el agua recuperada se utilizara en otros procesos. Esta capacidad era esencial para FEMSA, ya que ayudaba a maximizar el aprovechamiento del agua y a cumplir con los objetivos de sostenibilidad.

manufacturing icon

Soporte y mantenimiento

Además de la experiencia en programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP, MES Automation ofrecía un robusto servicio de soporte y mantenimiento, lo cual era un elemento muy importante para garantizar la continuidad operativa y la longevidad del sistema actualizado. Su capacidad para proporcionar actualizaciones y soporte técnico continuo era un factor decisivo para FEMSA.

expansion icon

Éxitos previos y reputación

La reputación de MES Automation en el sector de la automatización y sus casos de éxito previos en proyectos similares proporcionaron a FEMSA la confianza necesaria para proceder con esta colaboración. Los testimonios positivos y los resultados demostrados en otras plantas industriales reforzaron la decisión de elegirlos.

Aprovecha todo el potencial de los procesos de limpieza CIP con programación de PLC

Descubre cómo la programación avanzada de PLC puede mejorar la eficiencia y sostenibilidad de tus procesos de limpieza CIP. Aprovecha al máximo los recursos hídricos y mantén la operación de tu planta en óptimas condiciones con soluciones personalizadas y tecnología de vanguardia.

Solicitar información ahora

CAPACIDADES

Para hacer frente a los problemas identificados en el sistema de limpieza CIP de la planta de Coca Cola FEMSA, se requerían capacidades específicas que permitieran implementar mejoras efectivas y sostenibles.

MES Automation fue seleccionado por su habilidad para proporcionar soluciones tecnológicas avanzadas y personalizadas de programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP, capaces de mejorar los procesos de limpieza y recuperación de agua.

Veamos las capacidades clave que MES Automation implementó para resolver los problemas técnicos y operativos del sistema CIP, asegurando una operación más eficiente y confiable.

Programación en PLC SCL 50/5 1747 de Allen Bradley

MES Automation programó el controlador PLC para agregar una secuencia de recuperación de agua en el proceso de limpieza CIP. Esto permitió que el sistema recuperara el agua a partir del segundo enjuague, utilizando un sensor de conductividad para medir los niveles de contaminantes y asegurarse de que estuvieran por debajo de los límites permitidos.

También, la automatización de PLC para limpieza CIP incluyó la integración de nuevas entradas analógicas para conectar el sensor de conductividad.

Visualización de variables en RSView32

Se agregó la visualización de las variables del CIP en el software RSView32, versión 7.60.00, para mostrar los valores de conductividad y monitorear en tiempo real los niveles de agua recuperada. Esto permitió a los operadores tomar decisiones informadas sobre el proceso de limpieza y la recuperación de agua.

Instalación de sensores de conductividad

Durante el proceso de programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP se instaló un sensor de conductividad en una tubería de 2 pulgadas de diámetro en acero inoxidable, ubicado aproximadamente a 4 metros de distancia de la bomba de retorno de agua del CIP 2 a la cisterna.

Este sensor era muy importante para medir los niveles de conductividad del agua y asegurar que los niveles de contaminantes estuvieran dentro de los parámetros aceptables.

Indicador en el tablero de control

Se instaló un indicador del sensor en el tablero de control para que los operadores pudieran visualizar las mediciones en tiempo real. Esto mejoró en gran medida la capacidad de monitoreo y control del proceso de limpieza, permitiendo una operación más precisa y eficiente.

Conexión de dispositivos de control

Los dispositivos de control y visualización se conectaron al HMI FactoryTalk RSView 32, asegurando que los cambios en la programación del PLC se reflejaran en la interfaz y en los reportes de la secuencia de limpieza CIP. Esto facilitó la monitorización y el registro de la cantidad total de agua recuperada, proporcionando datos valiosos para la gestión del proceso.

RESULTADOS

La programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP que realizó MES Automation en la planta de Coca Cola FEMSA produjo magníficos resultados que mejoraron la eficiencia y sostenibilidad del sistema de limpieza CIP. Esta transformación no solo optimizó el proceso de limpieza, sino que también tuvo un impacto positivo en el aprovechamiento de los recursos hídricos y en la modernización de los sistemas de control.

operacional icon

Instalación de sensor de conductividad

Se instaló un sensor de conductividad en la tubería de retorno del CIP en la sala de jarabes, permitiendo la medición precisa de los niveles de contaminantes en el agua.

mejora continua

Mejora en el monitoreo en tiempo real

El sensor de conductividad se conectó a un indicador en el tablero de control, lo que permitió a los operadores visualizar las mediciones en tiempo real. Esto mejoró significativamente la capacidad de monitoreo y control del proceso de limpieza.

visualizacion-de-datos icon

Recuperación de agua

La programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP sirvió para implementar un sistema para recuperar el agua desde el segundo enjuague del CIP, utilizando mediciones de conductividad para asegurar que los niveles de contaminantes estuvieran por debajo de los límites permitidos.

Esto dio lugar a una mayor cantidad de agua reutilizable en otros procesos, mejorando la eficiencia del uso de recursos hídricos.

superacion-personal icon

Actualización y programación del PLC

La programación del PLC fue actualizada para incluir la nueva secuencia de recuperación de agua. Esto incluyó la conexión del medidor de conductividad a una entrada analógica del PLC y la programación de la secuencia de limpieza con ozono para recuperar el agua de manera eficiente.

apoyo-tecnico icon

Visualización y reportes mejorados

Los cambios en la programación del PLC se reflejaron en la interfaz HMI FactoryTalk RSView 32, lo que permitió visualizar y reportar los valores de conductividad y la cantidad total de agua recuperada. Esto proporcionó datos valiosos para la gestión del proceso y facilitó la toma de decisiones más inteligentes.

Potencia los procesos de limpieza CIP con programación de PLC

Mejora la eficiencia de tu planta con la programación de PLC para la optimización de procesos de limpieza CIP. Aprovecha tecnologías de última generación para recuperar agua, monitorear en tiempo real y actualizar tus sistemas de control. ¡Mejora la sostenibilidad y reduce costos operativos!

Solicitar información ahora

Publicado originalmente el 1 agosto 2024, actualizado el 7 octubre 2024

INFORMACIÓN SOBRE…

  • WHITEPAPER Sistema Andon
  • Beneficios sistema ANDON
  • Beneficios sistema MES
  • Certificaciones & Awards
  • Código de Ética Comercial
  • Contáctanos

CERTIFICACIONES

dd

CONTÁCTANOS

Corporativo Puerta Bajío

Centro de desarrollo parque CIEN

(477) 758 4278 – (477) 758 4029 – (477) 344 0325 – (477) 758 4278

info@mesautomation.com

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

Copyright © 2025 · Diseñado por Ventas de Alto Octanaje · DGA MES Automation Solutions, S.A. de C.V., León Gto. Todos los Derechos Reservados · Términos de Uso y Políticas de Calidad · Línea de denuncia